在尿素裝置合成塔檢修結束后,尿素車間組織人員迅速清掃現場,做好開車前的各項準備確認工作。12月24日7:50尿素成功產出,標志著裝置大檢修后投料一次成功,為完成年度生產任務奠定了堅實基礎。
本次大檢修是尿素裝置自投產以來歷時最長、任務最重、施工點最多、交叉作業(yè)面最廣、復雜程度最高的一次檢修,是保證裝置安全穩(wěn)定運行的迫切需要。
提前籌備 周密部署
車間自去年底就開始籌備謀劃,落實各項檢修項目。每周召開一次“高壓設備更換推進及桌面推演會”,編制問題及責任清單,責任分解落實到人,最大限度的把問題解決在大檢修前。
本次大檢修,尿素裝置更換了三臺高壓設備,工藝運行性能較老舊設備或多或少會發(fā)生變化。車間提前編寫了詳細的開車方案,對可能出現的異常情況進行了分析、預判,并鼓勵操作人員積極建言獻策。
檢修前期,尿素車間加強對大檢修承包商管理、培訓教育和現場檢查,對承包商進行約談,使檢修期間未發(fā)生任何安全事故。
精細管理 責任到人
車間專門成立了大檢修專項組織機構,包括指揮協調組、安全環(huán)保組、技術質量組和開停車及化工處理組四個專項組,以及安全閥調校組、壓力管道檢測組等13個小組,各組負責人對本組工作全面負責,成員具體負責。
高壓設備更換施工需要拆除大量的工藝管線,針對該問題,車間安排專人負責將拆除的管線逐個做好編號,回裝前人工將管道清理干凈并確認編號正確,三方簽字后再回裝,確保了管線回裝萬無一失。
技改變更 全面落實
車間利用檢修時間全面落實各項變更,“進合成塔氨流量調節(jié)閥FV101旁路改造”的成功實施為無放空開車提供了保證;“液氨進界區(qū)管線處增加氨泄漏聯鎖切斷系統(tǒng)”為裝置加了一把“安全鎖”;積極調整維護造粒塔頂粉塵回收裝置,解決了造粒塔尾氣污染問題,并實現了全自動控制,在粉塵回收裝置上取得了新突破。
同時車間大檢修期間積極開展技術交流和技術培訓,使工藝人員對新舊設備可能存在的變化做到心中有數。對大檢修期間改造的九個部分進行詳細說明,避免造成誤操作。
上下齊心 鼓足干勁
為保質保效完成大檢修各項工作,從檢修開始,車間領導帶領技術員和職工奮戰(zhàn)在一線,吃住在現場。為確保檢修進度,主任武保洲腳扭傷了顧不上休息;安技員馮磊扁桃體發(fā)炎晚上打點滴,白天依然堅守在現場;設備員賈琿右眼突然紅腫,單眼也不拉下一點工作……似乎有一股神奇的力量,將所有人更加緊密地凝聚在一起,齊心協力、團結協作,直至提前完成全部檢修任務。
12月24日下午,在公司上下的全力配合和共同關注下,尿素裝置運行正常。經過不休不眠的連續(xù)奮戰(zhàn),終于迎來了這一天。下一步,車間將積極分析總結新設備運行數據,掌握新設備運行特性,縮短新設備磨合時間,全力做好裝置的優(yōu)化調整工作,盡快實現尿素裝置的安全、環(huán)保、穩(wěn)定、高負荷運行。