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公司三臺流化床鍋爐低氮燃燒環(huán)保改造圓滿結束
發(fā)布時間:2021-01-12     作者:孟力  來源:動力車間  瀏覽數:3405   分享到:

1月12日上午10時15分,4號鍋爐低氮燃燒改造后首次點火成功,標志著渭化公司三臺流化床鍋爐低氮燃燒環(huán)保改造工作全部結束。

4號鍋爐現場點火.jpg

渭化公司3臺流化床鍋爐均采用選擇性非催化還原(SNCR)技術,2017年經過升級改造后NOx排放濃度正常可達到2020年排放標準,即50mg/m3以下,但由于NOx原始排放濃度高,氨水(脫硝劑)消耗量大,尤其在鍋爐低負荷運行時工NOx濃度波動較大。為了從源頭上解決這一問題,早在2019年,經過生產部及動力車間的廣泛調研,最終確定了走爐內低氮燃燒改造的技術路線,即通過風帽改造和提高分離器的分離效率實現低氮燃燒效果,把低氮與高效燃燒有機結合起來,達到兩者之間的高度統一,并使低氮改造對鍋爐出力、鍋爐效率、運行經濟性的影響達到最小化。

2019年8月,這一技改方案首先在公司5號鍋爐著手實施,即對5號鍋爐分離器入口煙道、爐膛布風板及風帽、二次風系統進行全面改造,當年10月份投入運行。經過半年多的運行驗證,5號鍋爐原始NOx的排放濃度顯著降低,達到了技術協議要求的考核值,即NOx初始排放值較改造前降低了50%以上,且對鍋爐運行的安全性、可靠性沒有影響。由于氮氧化物原始濃度降低,在確保鍋爐氮氧化物指標的超低穩(wěn)定排放的基礎上,SNCR的氨水消耗量相應減少;同時改造后降低了鍋爐一次風量,也就減少了受熱面的磨損,不但有利于鍋爐安全運行,其風機電耗、灰渣殘?zhí)季忻黠@的下降,取得了較好的經濟效益。

4號鍋爐點火準備操作.jpg

2020年8月,在5號鍋爐低氮燃燒改造經過考核驗收后,3號鍋爐低氮改造隨即展開并順利通過驗收。2020年12月,4號鍋爐低氮燃燒改造在深冬季節(jié)拉開序幕。有了前面兩臺鍋爐的經驗,4號鍋爐低氮燃燒改造進展順利。在這期間雖然經歷過雨雪和零下十幾度的低溫天氣,但絲毫沒有影響到檢修進度。元旦小長假,車間領導及主管工藝、設備技術員在改造現場全程蹲守。在公司及動力車間員工的共同努力下,2021年1月3日技改任務完成,隨后進入烘爐階段。1月9日,烘爐結束,點火準備工作立即展開。1月12日上午10時15分,4號鍋爐東側甲醇點火槍一次點火成功。

環(huán)保只有起點,沒有終點。3臺流化床鍋爐低氮燃燒環(huán)保改造工作的圓滿結束,是公司在鍋爐煙氣環(huán)保超低排放及節(jié)能降耗的路上又邁出了堅實的一步。