3月10日9:00,氣化車間在車間會議室開展了一場題為“我為效益提升做什么”的大討論活動,車間技術管理組成員悉數(shù)參加,該會議由車間主任王東亮主持,工藝主管張受坤對會議內(nèi)容進行詳細記錄。
首先,王東亮就“我為效益提升做什么”大討論活動的由來及意義作了簡要說明,他說道:“效益提升是公司2021年重點工作目標,開展‘效益提升年’主題活動,一是貫徹落實公司相關制度要求;二是在車間及班組營造良好的節(jié)約降本、提質增效的思想理念;三是轉變固有思維,積極求變,不斷技改創(chuàng)新,不斷突破邊際效應,使裝置真正做到高平穩(wěn)長滿優(yōu)運行。當然為效益提升而采用的節(jié)約方式或者技改措施必須是建立在安全環(huán)保的基礎上的,是在裝置穩(wěn)定運行的前提下進行的,希望大家可結合自身工作實際來談談如何進行效益提升?!?/span>
隨后,車間工藝技術人員結合自身實際將工作中可能會節(jié)約降本或者提質增效的辦法提了出來。比如楊慶勇提出加強管理來平衡煤漿提濃及磨機跑漿也是一種節(jié)約手段;王萬全提到壓力表分為三類,是否可將某些壓力表進行“降級使用”,以延長壓力表的使用,同時避免了壓力表拆卸頻繁造成的壓力表緊固處泄漏;王靖博提到要加強工藝管控如降低氧煤比、控制排渣曲線等來提高爐磚的使用壽命、提高有效氣產(chǎn)量及提高氣化爐運行周期,只有有效氣產(chǎn)量提高了,氣化爐的運行效率才真正提高了;張受坤提出控制好V1505的液位、控制好開停車頻次及減少15工段的升降溫可有效延長催化劑的使用壽命,氣化車間的煤耗、氧耗是重要的經(jīng)濟指標,可同公司相關部門溝通將采購的煤的灰分最高指標由12%降為11%,通過降低灰渣量及提高產(chǎn)氣率來減少煤耗,同時灰渣量下降也能延長灰水處理工段的運行時間。
車間設備技術人員也提出了促進效益提升的創(chuàng)新性觀點,比如楊博提到要做好檢修計劃,磨機螺栓要利用磨機停時做預防性緊固,可有效提高螺栓墊子的使用壽命;劉斌提出要在安全環(huán)保的前提下做好修舊利廢工作,對機泵的易沖刷部位可進行材質升級,延長設備整體運行時間;莊林提出要建立14工段檢修進度的清單化,以確保檢修質量合格的同時,滿足廢水的各項指標達標排放。
最后,王東亮提出自己的觀點,他說道:“化工原材料、潤滑油及設備備件是車間的重要消耗品,要制定相關制度來加強管理;同時車間可借鑒去年的勞動競賽來確保煤漿提濃及有效氣產(chǎn)率提高;對重要安全附件如安全閥、液位計應預防性檢修及更換,避免非計劃停車的發(fā)生,從而為效益提升做出貢獻” 。車間設備主任李瑞財也提出:“大家要轉變工作作風,通過技術改造來消除裝置的運行瓶頸,提高設備使用壽命,同時應大力推行設備的國產(chǎn)化,達到節(jié)約增效的目的。還要將效益提升的理念植根于心中,持續(xù)化開展效益提升討論,并形成總結性文件來督促實施?!?/span>
“我為效益提升做什么”大討論在熱烈地進行著,大家結合自身實際找到效益提升的建議都很有創(chuàng)新性,更有借鑒推廣意義。據(jù)悉,氣化車間早在一周前,便要求四個化工班組利用小夜班空閑時間進行“我為效益提升做什么”的大討論,隨后將討論內(nèi)容匯總后交于張受坤。氣化車間正是通過這種不同形式、多場次大討論,來踐行公司相關制度要求,同時真正實現(xiàn)為“效益提升”貢獻力量。