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制氣車間:小技改實現(xiàn)大節(jié)能
發(fā)布時間:2024-04-23     作者:肖歡  來源:制氣車間  瀏覽數(shù):2643   分享到:
為進一步促進公司綠色發(fā)展,制氣車間積極開展節(jié)能降耗項目,自3月份以來,該車間以氣化工段704乏熱回收項目作為降本增效的切入點,優(yōu)化改造灰水處理熱量回收流程,使灰水處理運行更加合理化、精細化。
經(jīng)過前期一系列充分準備工作(管道氣密、沖洗吹掃,調(diào)試閥門),該車間氣化工段乏熱回收裝置終于達到開車條件。計控電儀部副部長賀捷坤、制氣車間主任昝智峰、工藝副主任韓曉亮及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員早早來到中控室,對開工方案進行再一次確認,明確分工。車間管理人員為掌舵手,外操為現(xiàn)場執(zhí)行者,內(nèi)操為生產(chǎn)運行把控者,時刻緊盯工藝參數(shù),確保開車過程中熱力系統(tǒng)平穩(wěn)運行。在車間的帶領(lǐng)下,內(nèi)外操完美配合,于22日下午5時一次開車成功。
據(jù)了解,該裝置在原工藝流程基礎(chǔ)上,開展一系列優(yōu)化措施。對應增加換熱器、分液罐、調(diào)節(jié)閥、管路,熱電偶等。旨在提高外送脫鹽水的溫度,同時降低S15蒸汽消耗;降低704的六臺循環(huán)水換熱器的熱負荷、水耗;節(jié)約用煤量。
經(jīng)計算,該裝置總計每天可回收熱負荷104400kW,折合目前彬州公司用煤量,全年實際節(jié)約原煤約9700t,每年節(jié)約成本562.6萬元。切實提高了蒸汽資源利用率。